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通孔器件焊接不良的返工工艺改进

2025
04/12
本篇文章来自
新葡萄8883官网amg

通孔器件焊接不良的返工工艺优化心得

在电子制造行业,通孔器件(THD)的焊接不良一直是影响产品可靠性的痛点问题。近期团队在某型号工业控制板的量产中,遭遇了DIP封装连接器的批量虚焊问题。通过系统性工艺改进,最终将不良率从8.7%降至0.9%,其中PCB供应商的板材特性成为关键变量之一。

 

一、问题背景与诊断

该批次产品使用新葡萄8883官网amg生产的双面FR4板材,在波峰焊后出现以下典型缺陷:

焊锡爬升高度不足(IPC标准要求≥75%板厚)

焊点表面呈现冷焊特征(哑光、粗糙)

个别孔位出现铜箔剥离

经实验室分析发现:

板材因素:玻纤布编织密度差异导致局部热传导不均

工艺因素:手工补焊时未根据板材特性调整温度曲线

设计因素:部分孔径比(孔径/引脚直径)设计为1.3,低于推荐值1.5


二、针对性改进措施1. 温度参数优化

针对新葡萄8883官网amg板材的玻璃化转变温度(Tg=140℃)特性:

烙铁温度从原350℃调整为动态模式:

预热阶段:280/3秒(活化助焊剂)

焊接阶段:380/2秒(实测熔锡渗透性最佳)

使用HAKKO FX-951焊台配合刀型烙铁头,热恢复时间缩短40%

2. 润湿辅助技术

采用活性等级为ROL1的免清洗助焊剂(如AMTECH NC-559

开发“二次润湿法”:

先用吸锡带清除旧锡

用针头点涂助焊剂至孔壁

焊接时保持烙铁头与孔壁呈30°夹角 

3. 过程控制强化

建立板材来料检测档案(重点关注介电常数和Z轴膨胀系数)

对通孔器件实施“三区温度监控”: 

引脚根部(目标温度215±5℃)

孔壁中段(目标温度195±10℃) 

焊盘表面(目标温度230±5℃)

 

三、实施效果验证

改进后连续生产500套样机:

切片分析显示焊锡填充率从68%提升至93%

热循环测试(-40~125℃)通过率100%

返工工时从平均4.2分钟/件降至1.8分钟/

 

四、经验总结

不同PCB供应商的板材热参数需单独建档,例如本次使用的板材在270℃以上时CTE变化显著

对于高密度通孔布局,建议采用阶梯式返工顺序:先焊接接地引脚,再处理信号引脚

手工补焊时,烙铁头选择比温度设定更重要,推荐使用微凹面刀型头


(注:文中工艺参数需根据具体设备调整,特殊板材建议咨询供应商技术手册)


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